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專業知識
??? 作者:支俊秉,石云生 單位:威頓水泥有限責仟公司
?? 摘要:我公司l 000f/d生產線于20()1年8月投產,現日產熟料l 200t,年產熟料40萬t。該生產線由南京水泥工業設計研究院設計,采用該院開發的φ3.3n,×28m NCⅢ型雙噴騰管道式分解爐,出口帶有φ2.51mx42m的鵝頸管道,回轉窯為φ3.2Ⅲ×50…,高溫風機為W6—2x29—4№.21.5,冷卻機為LBll24.1 35第二代推動篦式冷卻機。
1存在的問題??
窯用XJ型四通道煤粉燃燒器,其基本控制參數如下:直流風風壓:l 5~20kPa;旋流風風壓:l 2~18kPa。這種燃燒器在煤質較好的情況下,使朋比較理想,但隨著近幾年進廠煙煤質量下降,灰分增高、發熱量下降,其由于外風風速低,風壓小,內風的擾動能力不夠,難以形成柱狀長火焰,火焰散亂,使燒成帶長度較短,主窯皮長度只有l 4m 左右。而且窯皮脫落比較頻繁,經常在1 2~14m處長厚窯皮, 厚時可達到了3()()cm以卜.,使窯皮后面的粉料不能均勻向前移動,沖刷l 4m后無窯皮區,使該區域窯簡體溫度一直較高, 高時達到了400。C以上。
2? EPIC型四通道煤粉燃燒器性能????
公司于2()05年9月購入由武漢理工大學研制的FPIC型四通道煤粉燃燒器,其主要參數見表1。?
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該燃燒器直流風采用小噴嘴噴射技術,噴嘴用螺栓連接固定在外套管的環向厚壁上,周向均布,較傳統的環型風道,可大幅提高直流風風速。噴射面積穩定,出口風速可以通過更換不同孔徑的噴嘴來實現,從而保證了直流風在較大范圍的可操作性,用來適應不同的煤質和燒成情況。相鄰兩個小噴嘴之間的空隙,可以使二次風更容易進入煤粉燃燒層,提高火焰溫度,加速燃燒。旋流風調節增加了風管調節機構,旋流調整螺母可移動±1 5mm,以調節火焰旋流強度及火焰形狀。該燃燒器頭部有一個由高溫氣體回流形成的負壓區,消除了局部高溫,沿窯長方向溫度曲線平穩,有效抑制了N0x的產生。
3? 使用中的調整及效果分析
3.1? 調整????
將原有的一次風機電動機由22kW更換為37kW,并增加放風閥,用于調整一次風量。????
投運后,窯內黑火頭明顯縮短,這是由于加大了旋流風風速后,風煤混合更加良好的原因。約48h后,窯內17~20m薄窯皮處出現 大4l 5℃的高溫點,通過現場看火,結合燃燒器在窯中的位置發現,火焰發飄掃窯皮,且燃燒器中心在第二象限。調節旋流風風壓至35kPa,直流風風壓至39kPa,絲杠將中心調至第四象限,高溫點逐漸降至380℃以下。
3.2效果分析????
1)由于內外風速差大,提高了二次風的卷吸量,加快了窯前煤粉的燃燒速度,提高了燃盡率。同時隨著火焰溫度的上升,提高了燒成帶溫度,從而使二次風溫度提高,有效地抑制了煤粉的不完多燃燒情況,黑火頭明顯縮短,由過去的500mm縮短至20()mm左右,火焰勻暢,不掃窯皮。從筒體掃描儀可以看出,在過渡帶15~20nl段無明顯高溫點出現。???
?2)在直流風風壓達到39kPa,旋流風風壓達到35kPa時,可以使主窯皮長度達到16m以上,延長了燒成帶的長度(見圖1),同時窯前溫度容易提高,消除了劣質煤燃盡時間長、窯前溫度低的問題。
3)fCa0平均值由1.20%降為0.8%,合格率達到95%以上。????
4)在產量不變的情況下,Cs出口溫度下降,分解爐出口溫度提高,其溫差始終保持在20℃左右,表明由于窯內氣流溫度和三次風溫的提高,分解爐內煤粉燃燒比較完多,預熱器管道堵塞和分解爐塌料的情況明顯減少,使用后無一次因堵塞造成事故停車。????
5)熟料結粒均齊,28d抗壓強度由59.0MPa提高到了61.OMPa以上。????
該燃燒器使用前后人窯煤粉工業分析和窯系統主要操作參數見表2和表3。在調試初期,也曾試用過熱值為19 500kJ/kg的劣質煤,效果也不錯。